集团各车间深挖内潜降成本 精益求精增效益
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- 来源:
- 发布时间:2024-07-26
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【概要描述】近期,集团各车间持续加强精细化管理,积极落实节能降耗管理要求,深挖内潜,努力提升设备运行稳定性,降低装置能耗,取得了较好成效。
集团各车间深挖内潜降成本 精益求精增效益
【概要描述】近期,集团各车间持续加强精细化管理,积极落实节能降耗管理要求,深挖内潜,努力提升设备运行稳定性,降低装置能耗,取得了较好成效。
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近期,集团各车间持续加强精细化管理,积极落实节能降耗管理要求,深挖内潜,努力提升设备运行稳定性,降低装置能耗,取得了较好成效。
自行拆检,修复温控阀
加氢裂化车间职工巡检时,发现了新氢压缩机无级气量油站运行温度升高的异常情况,经检查,无级气量系统温控阀出现故障。与设备厂家对接沟通后,厂家技术人员反馈需整体更换温控阀。
由于整体更换时间较长,加氢裂化车间与维修联合车间对温控阀进一步检查后,决定先自行拆检维修,若确实无法修复,再考虑整体更换方案。
经过拆检,发现回路控制组件在实际运行过程中存在偏差,无法起到有效的控制效果。确定原因后,加氢裂化车间与维修联合车间现场讨论确定维修方案,经过修复,温控阀恢复正常运行。
室内操作人员实时监控温控阀运行效果
更换振动器动力源 降低运行成本
异辛烷车间WSA装置静电除尘使用气动振动器执行振打操作,使用氮气作为动力源。为减少氮气消耗,车间工艺员张庆经过分析研究,提出了使用其它低成本气体作为气动振动器动力源的建议。车间组织人员论证后,确定能够满足气动振动器的使用,同时,替换气体干燥无水,冬季不会出现冻凝情况,能够保障设备稳定运行。
确定方案后,车间利用旧管线和阀门进行改造,经过一段时间的试用,气动振动器振打效果良好,有效降低了设备运行成本。
工艺员张庆测试振动器振打效果
优化工艺流程 节省设备电耗
MZRCC联合车间主装置分馏岗位职工张俊东在工作中积极动脑,结合岗位工作实际深挖节能降耗点,提出多个优化建议,车间论证实施后,降低了装置运行成本。
针对装置回炼油泵耗电量大的问题,张俊东通过对工艺流程进行梳理分析,提出了改造优化建议,经测算每天节约用电360度左右。他还结合装置运行实际,提出流程改动建议,停用一台机泵,每天节约用电260度左右。
张俊东现场分析优化工艺流程
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